原工藝流程
熟料、脫硫石膏及混合材等按一定比例配料后,經皮帶輸送機、配合料提升機、水泥磨中間倉,經過粉磨后的物料由混合料提升機送入V型選粉機,粗料返回經喂料小倉入水泥磨循環粉磨,細料由旋風分離器分離后入球磨機中粉磨。水泥磨系統的廢氣經循環風機分別進入V型選粉機和閉路球磨機系統的高效水平渦流選粉機。粉煤灰出庫經喂料計量設備按水泥配比要求通過空氣輸送斜槽、提升機和V型選粉機入磨,選出的粗粉入磨粉磨,成品水泥隨氣流進入袋收塵器,收下的水泥成品由空氣輸送斜槽送至水泥庫。
存在問題及技改措施
由于脫硫石膏、高爐礦渣水分偏大,物料頻繁在入水泥磨中間倉的下料溜子處堵料,物料流動性不好造成中間倉下料不暢,只能靠崗位工活動棒閥維持生產。系統頻繁堵料造成磨機止料頻繁,崗位工清堵勞動強度加大,磨機空轉時間長,后滑履瓦溫度升高,造成磨機調停,影響了產質量及設備的穩定運行。通過論證,混合料提升機最大提升量為1000t/h,拆除配合料提升機后,能夠滿足配料站物料和出水泥磨物料的提升量,且物料直接進V型選粉機后可以將水分隨氣流帶走,減少細粉量。
技改方案
將原來的配合料提升機拆除,將配料站皮帶輸送機機頭升高1m,在下部安裝600mm×600mm×600mm下料溜子,連接在混合料提升機下部,并在溜子拐角處安裝空氣炮,不定期清理溜子積料。自2014年初進行技術改造后,運行一年來,幾乎未出現物料頻繁堵料現象,中間倉細粉含量也得到了改善,解決了水泥磨中間倉下料不暢的問題,系統斷料問題得到了徹底解決,P·O42.5水泥產量較以前提高10t/h,設備運轉率明顯提高。
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