目前,國內一些選煤廠采用的一種浮選尾煤分級回收工藝是:尾煤經濃縮機濃縮—溢流采用壓濾機回收煤泥—底流用分級旋流器+過濾機回收粗顆粒。而分級旋流器存在溢流跑粗、底流夾細的缺陷,因此,分級效率較差。針對這種情況,新推出的煤泥分級機可以有效限制跑粗現象,下面我們在選煤廠進行試運行,對該分級機的分級性能進行探討。
一、煤泥原料
新型煤泥分級機在河南某選煤廠進行試運行,煤泥為浮選尾礦經濃縮機濃縮后的底流,為了確定粗、細顆粒的可回收利用性,對其粒度組成進行分析。煤泥的細粒級含量較高,-0.074mm粒級物料占全樣的51.48%,+0.5mm粒級物料相對較少,占全樣2.59%,其余粒級物料量相差不大。灰分偏低,為28.99%,除-0.074mm粒級外,其他粒級隨粒度的減小,灰分呈逐漸降低的趨勢,灰分相差不大,低于煤樣的平均灰分,+0.074mm粒級物料灰分低于煤樣灰分將近10個百分點。對入料煤樣進行0.2mm粒度分級,+0.2mm級原煤產率為18.69%,灰分為24.00%,-0.2mm級原煤產率為81.32%,灰分為30.14%。
二、工藝流程
選煤廠浮選尾煤處理工藝流程為聯合處理流程,即帶有粗顆;厥窄h節的浮選尾煤處理流程。浮選尾煤經過第一次濃縮后,底流用水力分級旋流器分級,溢流去二段尾煤濃縮機,旋流器底流用高頻篩回收,篩上物作為中煤產品,旋流器溢流和高頻篩篩下水返回尾煤一段濃縮機,二段尾煤濃縮機底流用壓濾機回收。新型煤泥分級機與水力分級旋流器以并聯的方式運用于現場,即該煤泥分級機入料為浮選尾礦一段濃縮底流,篩上物去高頻篩,篩下物返回尾煤一段濃縮機。
三、分選條件
根據設備處理能力,選取入料流量為5.5m3/h時,研究螺旋輥在不同轉速下,新型煤泥分級機對煤樣的分級性能。螺旋輥的轉速變化通過調節變頻器實現,分別在20、30、40、50Hz4種不同頻率下進行分選研究。每種頻率工作狀態下,對分級機篩上物和篩下物進行采樣,各產品分別用0.5、0.2、0.125和0.074mm的標準篩進行篩分,并對各粒級產品進行稱重、計算產率、化驗灰分。
四、分選結果
新型煤泥分級機入料質量濃度為134.54g/L,進行了5h,共處理了27.5m3物料。
螺旋輥轉速較大時,煤泥水通過筒狀篩面的時間短,導致煤泥來不及分級,部分-0.2mm的物料隨著螺旋葉片的軸向推力從粗煤泥出口排出,篩分效率大大降低;螺旋輥轉速過小時,物料受到的離心力小,各粒級物料在筒狀篩面內沒有充分分層,分級性能也會降低,所以螺旋輥轉速不能過大也不能過小,應該找到一個最佳值。
-0.2mm粒級進入篩上物中的量在30Hz時最小,為33.65%。各個頻率下,+0.2mm粒級進入篩下物中的量均很少,50Hz時達到最多,為6.83%,30Hz時最少,為3.2%。在20、30Hz下,篩上物中+0.5、+0.2-0.5、+0.125-0.2和+0.074-0.125mm4個粒級的灰分均低于10%,說明新型煤泥分級機脫泥效果明顯,特別在30Hz時,篩上物灰分為9.8%。各粒度級灰分變化不大,說明新型煤泥分級機在不同頻率下,對篩下物的灰分影響不大。30Hz時,篩上物質量濃度為222g/L,篩下物質量濃度為117.35g/L,說明新型煤泥分級機具有濃縮效果。
新型煤泥分級機采用動靜環組成的篩網,由于動靜環持續的相對運動使得煤泥顆粒很難滯留在篩縫間,解決了傳統分級篩篩孔堵塞問題,篩網只需定期沖洗,節約了水資源,減輕了水循環系統的壓力。并且,新型煤泥分級機可以回收浮選尾礦中的粗顆粒,是集分級與濃縮的一體化設備。新設備新價格新優惠,快快撥打0371-67772626咨詢最優價格。
本文來自:http://www.fenjiji.net/xw/n1555.html
聯系我時請說明是在<好運物流網>上看到的,有優惠哦!謝謝!